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提前38天!别样“圆月”在田湾升起

来源:中国核电信息网 发布日期:2022-09-11

“起钩”!随着现场指挥一声令下,一轮别样的“圆月”正在田湾7号机组上方缓缓升起......

00.jpg田湾“圆月”


01 10小时间作业

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9月9日8点整,各岗位就位,经过挂钩、翻转、调平等一系列标准操作后,9点59分各项指标检查合格,具备起吊条件,履带吊主臂回转、起升、调整、落钩,10点59分吊装就位完成。


18点03分,历时约10小时作业,设备闸门套筒完成吊装就位、加固、同心度调整、环立缝组对等各项预定工作,顺利摘钩。该节点的完成,标志着7号机组安全壳钢衬里筒体施工即将进入收尾阶段。


至此,田湾核电7号机组安全壳钢衬里设备闸门套筒模块吊装作业圆满完成,安装作业过程严格按照方案筹划执行,整体施工过程平稳、有序、可靠。


02  1次成功的创新优化


设备闸门套筒是反应堆厂房安全壳上最大的预埋件,通过法兰与密封钢衬里焊接,保证密封。传统设计方案采用设备闸门套筒分体式安装方法,工艺复杂,安全隐患较大,并占用关键线路。


中核华兴主动优化,大胆创新,经过多次讨论、反复研究,调整优化设计方案,将设备闸门套筒与其周围衬里板进行预拼装,采用整体模块化吊装方法。改进后,现场拼装量大幅下降,高空作业时间、关键线路占用时间大大减少,为后续成功吊装奠定良好的基础。

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在田湾,中核华兴依托丰富的vver堆型累积经验,不断总结经验,推陈出新,本次设备闸门套筒模块整体吊装的成功即是一次成功的应用。


03 提前38天


在整个设备闸门套筒施工阶段,项目成立业务骨干党员突击队,充分发挥党员冲锋在前示范引领作用,先后克服了设备闸门运输、预拼装、吊装过程中的重重困难,对拼装工艺、吊装方法反复核算与推演,确保了设备闸门套筒施工全过程的精准实施。

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面临高温施工难题,项目合理调整作业时间、配备防暑降温药品和饮品,保障员工身体健康,同时提高工作效率。


相比三级进度计划吊装日期,设备闸门套筒吊装就位提前38天,为7号机组安全壳后续施工争取了宝贵时间。

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田湾升“圆月”


中核华兴将继续深入理解把握“三新一高”发展要求,始终以饱满热情、奋进姿态做好项目建设,定目标、保节点、作贡献,奋力打造田湾精品工程,用良好业绩迎接党的二十大胜利召开!


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