福清核电4#常规岛凝汽器壳体模块顺利吊装就位
来源: 中国核电信息网
发布日期:2015-02-04
2015年1月30日16时58分,福清核电4#常规岛凝汽器壳体模块顺利吊装完成。
常规岛凝汽器壳体模块共四件,单件模块重量约100吨,第一台凝汽器四号壳体模块于2015年1月27日上午10点开始吊装,至下午5点半成功吊装就位,共历时6个多小时,剩余三台壳体模块按照相同方法进行吊装,并于1月30日顺利完成。
福清核电工程常规岛采用降标高设计,凝汽器安装标高在常规岛-11.5m层;A-B跨5-7轴之间,凝汽器壳体模块整体供货现场穿装,单件总重约100吨,为保护壳体模块中钛管管束,防止多次换钩引起壳体变形,设备吊装时需通过专门设计的专用吊装平衡梁进行吊装,受4#机组开工滞后的影响,3#MO/MP厂房施工开始后,厂房外侧无两台大型起重机站位位置,4#机组无法采用福清1-3#机组相同的吊装方案。
为保证4#机组凝汽器壳体模块吊装工作顺利进行,施工管理一部设备科先后多次组织各方召开“4#机组凝汽器壳体模块吊装方案讨论会”,最终确定相关方案。与1-3#机组吊装方案主要区别为:1、壳体模块于厂房吊装口利用250吨主行车起吊旋转,厂房外侧使用一台大型起重机(600吨)与厂房内80吨行车抬吊、下放;2、凝汽器壳体模块首次于汽机平台结构梁临抛后,进行厂房内起重机(250吨、80吨)小车位置互换;相对于之前方案,节省了一台大型起重机(300吨)的台班费用,对后续同类机组壳体模块吊装具有借鉴意义。
4#机组凝汽器壳体模块的顺利成功吊装,是业主公司、项目部、监理公司及中核五公司这个常规岛团队共同努力的结果,为后续4#机组常规岛主设备安装工作奠定了坚实的基础。
福清项目部/施工管理一部/设备科 翟景明
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